2001年公司開發(fā)的高強度合金鋼線軋制設(shè)備所生產(chǎn)的活塞環(huán)絲聯(lián)軋機軋制精度達到±0.002mm,直線度達到每米0.2mm,處于國內(nèi)良好。
繞線機頂針裝置的作用和合理應(yīng)用:
繞線機因繞制線圈的不同其部件配置各有不差異,目前許多繞線機都帶有頂針裝置其結(jié)構(gòu)和原理與車床的頂針裝置是一樣的,在實際應(yīng)用中有許多客戶沒有發(fā)揮頂針裝置的作用,甚至有擅自拆除這個部件的,這些做法都是錯誤的,會影響設(shè)備的繞線品質(zhì),情況嚴重的會加速設(shè)備的磨損造成設(shè)備損壞。頂針裝置在繞線機設(shè)備中起到保持主軸與繞線芯棒的同心度并且承擔來自于徑向的負載力量,減輕主軸所承受的負載,減少設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中徑向的跳動,使主軸運行更為平穩(wěn)和順暢。
在自動繞線機中頂針裝置是必不可少的部件,它直接影響著設(shè)備的排線效果,頂針裝置可以保持繞線芯棒和主軸之間的相對同心度同時減少徑向跳動獲得的排線效果,自動繞線機的頂針裝置一般分為兩種手動型和氣動型,手動型需要操作人員搬動移動桿來實現(xiàn)頂針的動作,氣動頂針需要外接氣源作為動力,裝置都設(shè)有間距調(diào)整功能,使用不同長度的芯棒時需要調(diào)整間距,手動頂針的調(diào)整通過移動固定位置來實現(xiàn)頂針與繞線主軸之間的距離,氣動頂針的調(diào)整不僅需要調(diào)整固定位置還需要調(diào)整氣缸的升縮距離和速度,頂針裝置調(diào)整過緊會使芯棒彎曲,加重主軸電機的負載,過松會造成裝置不能發(fā)揮作用,應(yīng)根據(jù)芯棒的長度作合適的調(diào)整。
在變壓器繞線機中頂針裝置的作用主要是承擔主軸的徑向負載,變壓器繞線機所繞制的線圈一般都比較重,所以頂針裝置較自動繞線機更為堅固,頂針一般分為手動型和電動型兩種,手動型頂針的結(jié)構(gòu)和原理與大型車床頂針基本一致,通過搖盤的轉(zhuǎn)動帶動頂針的位置移動,電動型頂針是通過慢速電機帶動齒輪與齒條之間的移動以實現(xiàn)頂針裝置的位置移動,間距調(diào)整時手動型頂針以搖盤不能轉(zhuǎn)動為標準,電動型頂針以受力為標準,間距調(diào)整后可以用力搬動繞線軸來檢查間距是否合理。
繞線機頂針裝置作為的重要部件,關(guān)乎繞線效果和設(shè)備的安全性,所以操作人員一定要重視頂針裝置的調(diào)整和合理使用。

繞線機焊接機能優(yōu)勢:
1、環(huán)保安全無污染,合適國家RHOS檢測尺度。
2、高效快捷,節(jié)約人工成本,一人可同時看守幾臺機械。
3、人性化設(shè)計,PLC全自動生產(chǎn)過程,操作簡單,滿足用戶體驗度。
4、采用變頻調(diào)速器,繞線不變,線圈整齊有序,外環(huán)美觀度高。
5、采用電力技術(shù),產(chǎn)物無刮花刮傷現(xiàn)象。

繞線機的先進性和高產(chǎn)量:
自動繞線機是近年來發(fā)展起來的一種新型機器。為了滿足高效率和高產(chǎn)量的要求,全自動模型一般采用多頭聯(lián)動設(shè)計。國內(nèi)大多數(shù)廠商都指臺灣等地。進口機型的設(shè)計采用可編程控制器作為設(shè)備的控制核心,配合機器人,氣動控制元件和執(zhí)行配件,完成自動排線,自動糾纏,自動切線,自動上下料等功能。該類型的生產(chǎn)效率極高,降低了對勞動力的依賴性。操作人員可以同時照顧多臺此類設(shè)備,生產(chǎn)質(zhì)量相對穩(wěn)定,非常適合高輸出要求的加工場合。然而,該模型集成了數(shù)控,氣動和光控等多項新技術(shù),價格低至數(shù)萬元幣,超過10萬元幣。價格也讓很多用戶感嘆,并且由于功能要求設(shè)備的部件使用了大量的非標準零件和定制零件,因此在發(fā)生故障時,相對維護過程會很復(fù)雜,周期也會更長。其先進的性質(zhì)和高產(chǎn)量仍然吸引著客戶。
半自動繞線機是應(yīng)用廣泛的型號,又稱CNC自動繞線機。它可以自動接線,不同的機械結(jié)構(gòu)可以完成不同的繞組要求。它高效,易維護,具有成本效益等優(yōu)點,國內(nèi)廠商一般使用CNC控制器,有些廠家使用自主研發(fā)的控制器作為控制核心。 CNC模型已經(jīng)是一個非常成熟的模型,許多制造商已經(jīng)在功能和用途上進行了創(chuàng)新。升級后,所使用的系列產(chǎn)品不斷擴展,作為市場上使用廣泛的型號,該型號的價格遠低于數(shù)以萬計的自動上弦機動的價格,具體取決于應(yīng)用。價格在幾千到幾萬之間,這個型號的缺點是必須配備一個操作員。

繞線機調(diào)試中遇到的問題及解決方案:
1、繞線機主軸變頻器的過電壓報警
繞線機主軸變頻器在每次泊車時在操作面板上產(chǎn)生oL過電壓報警,利用萬用表測量輸入側(cè)電源電壓,發(fā)現(xiàn)正常,故將問題鎖定在變頻器設(shè)定的減速時刻上。為了盡可能地減小主軸泊車時的慣性, 于是將變頻器的減速時刻設(shè)定的很小,導(dǎo)致宣布泊車信號后變頻器的頻率下降地很快,一起電機的同步速下降地也很快,因為收卷電機存在較大慣性,使得收卷電機的實踐轉(zhuǎn)速超越此刻的同步速,收 卷電機運轉(zhuǎn)于發(fā)電機狀況,使變頻器發(fā)作過電壓報警。本系統(tǒng)經(jīng)過實踐調(diào)試,將減速時刻設(shè)定0.5S,既能地減小繞線機減速時的慣性,又能確保不出 現(xiàn)過電壓報警。
2. 繞線機排線伺服驅(qū)動器的報警處理
在調(diào)試過程中,繞線機人主動排線伺服驅(qū)動器經(jīng)常出現(xiàn)毛病報警,原因通常為編碼器和伺服驅(qū)動器通訊反常,把伺服驅(qū)動器斷電后,將編碼器與伺服驅(qū)動器的銜接插頭CN2重新拔插一次,再次上 電后,毛病免除。
3. 繞線機排線伺服跟從才能的設(shè)定
經(jīng)過伺服驅(qū)動器的參數(shù)來設(shè)定排線伺服的跟從才能,該參數(shù)值設(shè)定的越大,對方位指令的履行差錯就會越小,跟從才能就越強;但是此值假如設(shè)定的太大容易引起主動繞線機振動,因而此參數(shù)值 的設(shè)定應(yīng)兼顧繞線機和對方位指令的跟蹤。
4. 繞線機排線采樣周期的確認
假如在調(diào)試時發(fā)現(xiàn)繞線機的排線組織會出現(xiàn)顯著的一走一停的現(xiàn)象,而且在每個走停的周期內(nèi),走的時刻很短,停的時刻很長,導(dǎo)致排線嚴密度不一致。能夠考慮將采樣周期減小到兩倍的PLC掃 描周期,持續(xù)調(diào)試,發(fā)現(xiàn)排線組織能夠很平滑地移動,不會出現(xiàn)一走一停的現(xiàn)象,排線也更加嚴密。
5. 繞制圓線時的張力
繞線時圓線的張力是經(jīng)過在舒張輥上纏繞圈數(shù)的多少來調(diào)整的,當繞制比較細的圓線時,假如張力值調(diào)整的不適宜會出現(xiàn)細線被拉長變細、絕緣漆掉落的狀況,因而生產(chǎn)廠家應(yīng)針對不同的圓線線 徑總結(jié)出適宜的纏繞圈數(shù)。
6. 繞制扁線時的張力
繞線機繞制扁線時張力的調(diào)節(jié)是經(jīng)過調(diào)整碟式剎車片的氣壓巨細來實現(xiàn)的,我們也應(yīng)針對不同的線寬總結(jié)出對應(yīng)的氣壓巨細。
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