鋼廠高速過濾器維修-禹水灃濾料更換廠家
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高速過濾器是壓力式濾料過濾器的一種,因其過濾速度達到20-40m/h,稱其為高速過濾器。 高速過濾器在原水懸浮物較多的情況下能確保出水水質(zhì)的高質(zhì)量,具有過濾速度高、處理水量大、占地面積小、操作簡單省力、不易出現(xiàn)故障等優(yōu)點,并能實現(xiàn)單臺或多臺過濾器系統(tǒng)PC自控。 高速過濾器在原水懸浮物較多的情況下,能確保出水水質(zhì)。 高速過濾器廣泛應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)的濁循環(huán)水處理工藝中。
高速過濾器及其配套設(shè)備在使用中出現(xiàn)了一系列問題的表現(xiàn),其中18臺 濁環(huán)水過濾器存在的問題尤為嚴重,主要表現(xiàn)在: (1)過濾器反洗水壓控制困難,反洗壓力大于0.1MPa時大量濾料(石英砂、無煙煤)被 沖出過濾器,排入預(yù)濃縮池,造成濾料大量流失,不得不定期補充濾料,不但造成人力、物力的消耗,同時影響下道工序(污泥處理系統(tǒng))的正常運轉(zhuǎn)。 為了防止跑料,現(xiàn)場采取對反洗水壓控制在0.1MPa以內(nèi)的措施,水壓低又導(dǎo)致單罐反洗水 流量不足(只達到400m3/h),反洗水量不足造成濾料清洗不干凈,濾料發(fā)生板結(jié)、硬化現(xiàn)象, 從而又造成過濾器正常過濾出水量減少及濁環(huán)水水質(zhì)變差,濁環(huán)水中的油污未能有效清除,形成惡性循環(huán)。 (2)濁環(huán)過濾器總過水量嚴重不足。濁環(huán)過濾器的總過水量與剛投入運行時的總水量相差 近2000m3/h左右,已影響到熱軋軋線生產(chǎn)。 (3)過濾器濾料板結(jié)、混層現(xiàn)象嚴重。對濁環(huán)過濾器開蓋檢查及更換濾料時發(fā)現(xiàn),石英砂與無煙煤混合在一起,無煙煤、石英砂、鵝卵石均糊滿了大量的油泥,其中無煙煤、石英砂板結(jié)嚴重,造成過濾效果較差。 (4)過濾器不能實現(xiàn)全自動操作。需操作工單罐手動操作反洗,勞動強度較大。 為了保證熱軋生產(chǎn)的順利進行,我們學(xué)習(xí)考察了國內(nèi)同類鋼廠熱軋水處理系統(tǒng)。
改造措施,對原有的高速過濾器進行了相關(guān)改造。改造后的高速過濾器水處理能力明顯增強,系統(tǒng)運行非常平穩(wěn),保證了熱軋生產(chǎn)。熱軋薄板濁循環(huán)水處理工藝主要目的是去除濁環(huán)水回水中大量的懸浮物和油等雜質(zhì),經(jīng)冷卻 塔冷卻后重復(fù)利用。 濁循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計循環(huán)水量為10816m3/h,由于過濾器內(nèi)部濾料板結(jié)現(xiàn)象嚴重,過濾器處理水量嚴重不足,導(dǎo)致濁環(huán)過濾器的總過水量與設(shè)計水量相差近2000m3/h左右,出水水質(zhì)指標也較差,不能滿足生產(chǎn)要求。
高速過濾囂的改進礁運行效果 。采用新的濾料級配,以保證濾料有效的膨脹高度和過濾精度。 卵石層:粒徑4一8mrrl,厚200mm石英砂層:粒徑2.0”-’-2.5mm,厚350mm 石英砂層:粒徑1.2~1.Smm,厚650mm 無煙煤層:粒徑3”--’5mm,厚1300mm 3)拆除過濾器內(nèi)塔型ABS材質(zhì)的短柄濾帽,更換為圓柱型尼龍材質(zhì)的長柄濾帽。 4)改變反洗氣管的結(jié)構(gòu),由環(huán)管式改為子母管魚刺型結(jié)構(gòu),充分保證反洗布氣的均勻性。 5)過濾器編制新的PLC伺服控制程序,實現(xiàn)全自動操作。
過濾器反洗進水系統(tǒng)的改造 加裝反洗進水母管。將原系統(tǒng)的反洗進水管通過新增的母管并聯(lián),在母管上加裝流量計和電 動流量調(diào)節(jié)閥及壓力變送器,并加裝增壓泵,可實現(xiàn)單罐反洗水強度的自動調(diào)節(jié)。 3.3
原羅茨風(fēng)機采用工頻電機,轉(zhuǎn)速恒定,反洗氣量無法調(diào)節(jié)。改造后新增變頻柜,通過對風(fēng)機 電機進行調(diào)速來控制反洗氣量。運行效果4.1改造后的高速過濾器運行效果穩(wěn)定,單臺高速過濾器水處理流量從原來的400m3/h~600m3/h 增加到800m3/h,供水水質(zhì)指標也大幅度提高,基本滿足了生產(chǎn)指標要求,改造后濁環(huán)水供水水 質(zhì)指標見表2。 改造后濁環(huán)水供水水質(zhì)指標項目 實際運行值 要求控制值 懸浮物(mg/L。) lO~23 <20 油(mg/L1) I.0~3.0 4.2改造后的高速過濾器運行穩(wěn)定,再未發(fā)生濾料跑料現(xiàn)象。通過在過濾器項部反洗出水處加裝不銹鋼機械防跑濾料緩沖裝置及液位振蕩控制裝置,來控制反洗時過濾器的水位,若反洗時水位 達到報警值(發(fā)生跑料的水位)時,液位振蕩控制裝置發(fā)送信號至電動調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥自動調(diào)節(jié) 開度控制水量,徹底杜絕了跑料現(xiàn)象的發(fā)生。 4.3改造后高速過濾器出水水質(zhì)穩(wěn)定,水質(zhì)指標明顯提高。熱軋軋機噴嘴的堵塞情況明顯好轉(zhuǎn), 不僅減少了檢修人員的勞動強度,還大大減少了備件費用。同時由于水質(zhì)的提高,板坯噴淋冷卻 水供水流量、壓力穩(wěn)定,減少了因噴嘴堵塞造成水冷效果不好而出現(xiàn)的質(zhì)量事故,大大提高了生 產(chǎn)效率。 4.4改造后的過濾器正洗、反洗均實現(xiàn)了全自動操作。大大降低了操作工的勞動強度。新的PLC 伺服控制程序集過濾器正洗、氣洗、水洗、氣水混洗為一體,真正實現(xiàn)了全自動操作。
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