山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 通風(fēng)機
高壓吸塵引風(fēng)機廠-冠熙風(fēng)機-礦用除塵引風(fēng)機廠
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通過實驗和數(shù)值模擬研究了引風(fēng)機的流場,這是研究離心風(fēng)機內(nèi)部流動的兩種主要方法。實驗方法可以得到詳細而準確的結(jié)果,但實驗成本高,周期長。隨著計算機技術(shù)和計算流體力學(xué)(CFD)的發(fā)展,數(shù)值方法在渦輪內(nèi)部流動模擬中得到了廣泛的應(yīng)用。采用數(shù)值方法設(shè)計了離心風(fēng)機的子午線廓線。以引風(fēng)機為例,進行了數(shù)值計算。結(jié)果表明,采用數(shù)值計算方法可以簡單、準確地得到給定子午線分布的葉輪子午線輪廓。提高風(fēng)機的設(shè)計效率,具有良好的工程實用價值。提出了一種現(xiàn)代離心風(fēng)機的設(shè)計方法,即數(shù)值計算法。離心風(fēng)機分為三部分,分別計算。迭代法考慮了這三個部分之間的相互作用。增大前向離心風(fēng)機葉片的出口安裝角,不僅可以提高風(fēng)機的總壓,而且可以增加噪聲,降低風(fēng)機的效率。研究表明,上述數(shù)值計算方法可為風(fēng)機的改進設(shè)計提供良好的依據(jù)。改進后的引風(fēng)機效率提高,噪聲降低。研究了風(fēng)機葉片安裝的不均勻性。結(jié)果表明,數(shù)值計算方法可以定性地計算出風(fēng)機的噪聲值,但由于計算值與實驗值之間存在較大誤差,無法替代噪聲的實驗研究。采用不等距離安裝葉片的方法可以有效地降低風(fēng)機的峰值噪聲。
具體引風(fēng)機改造方案如下。
(1)對引風(fēng)機和脫硫增壓風(fēng)機的風(fēng)量、風(fēng)壓和系統(tǒng)阻力進行了試驗。測量了兩臺引風(fēng)機在機組滿負荷運行時的實際運行數(shù)據(jù)。(2)根據(jù)試驗后實測數(shù)據(jù),最終確定引風(fēng)機改造方案。在原風(fēng)機電機不變的情況下,風(fēng)機葉輪直徑由2557 mm增加到2624 mm,葉片類型發(fā)生變化。葉片吸力面內(nèi)部旋渦由于自身葉道的壓力面向吸力面回流而構(gòu)成較大的旋渦。隨著風(fēng)機葉輪直徑的增大,殼體、葉輪、輪轂和集熱器都被更換。同時,為了提高風(fēng)機出口擋板的密封性,對風(fēng)機出口擋板、進口擋板和執(zhí)行機構(gòu)進行更換,以提高風(fēng)機的效率。
(3)引風(fēng)機軸承冷卻方式由工業(yè)水冷卻改為帶風(fēng)機軸承冷卻,降低了用水量。
引風(fēng)機的性能保證:
(1)風(fēng)量(Tb點工況,145c):134m3/s;
(2)全壓升(Tb點工況,145c):7040pa;
(3)風(fēng)機全壓升效率(BMCR):86%,風(fēng)機輸入軸承。這兩部分的溫度監(jiān)測大多采用遙控設(shè)備完成溫度數(shù)據(jù)的傳輸和監(jiān)測。通過與實驗數(shù)據(jù)的比較,發(fā)現(xiàn)誤差很小,證明了瞬態(tài)計算方法對液力變矩器流場分析的正確性和有效性。當然,引風(fēng)機溫度傳感器也是常用的設(shè)備,可以完成機組保護和溫度監(jiān)測。當溫度超過要求時,繼電器將發(fā)出警告。如果此時溫度變化明顯,繼電器內(nèi)部的液體裝置也會發(fā)生劇烈變化,導(dǎo)致指針旋轉(zhuǎn)。如果指針指示的值達到負載極限,將發(fā)出警報。
改造后,對兩臺引風(fēng)機進行性能評價試驗,包括全負荷風(fēng)機數(shù)據(jù)試驗、改造前后數(shù)據(jù)試驗和風(fēng)機較大出力試驗數(shù)據(jù),如下所示。(1)滿負荷風(fēng)機數(shù)據(jù)試驗:鍋爐滿負荷運行時,爐內(nèi)氧含量維持在2.5%,爐內(nèi)負壓維持在0-50pa,鍋爐穩(wěn)定運行2小時后,現(xiàn)場測量兩臺引風(fēng)機數(shù)據(jù)。通過對改進后的引風(fēng)機的數(shù)值計算,在第二種改進方案中通過增加葉輪的旋轉(zhuǎn)直徑來提高風(fēng)機的總壓。滿足機組滿負荷要求。風(fēng)機滿負荷數(shù)據(jù)見表2。
(2)改造前后數(shù)據(jù)試驗:風(fēng)機改造后,鍋爐正常運行1小時,運行參數(shù)穩(wěn)定。采集風(fēng)機的數(shù)據(jù),并與改造前的數(shù)據(jù)進行比較。鍋爐滿負荷時,兩臺引風(fēng)機電流降低48A。
(3)引風(fēng)機較大出力試驗:冷態(tài)下,風(fēng)機擋板開度為80%時,風(fēng)機電流達到設(shè)計值。A風(fēng)機入口擋板開啟80%時,風(fēng)機電流為146A,B風(fēng)機入口擋板開啟80%時,風(fēng)機電流為145.6A,滿足設(shè)計要求。
結(jié)論
(1)與改造前后引風(fēng)機試驗數(shù)據(jù)相比,A風(fēng)機效率提高17.2%,B風(fēng)機效率提高13.8%。正常運行時,風(fēng)機進口擋板開度為50%~55%,風(fēng)機電流95~100A,滿足機組滿負荷運行要求。
(2)改造后引風(fēng)機電耗降低26384 kWh,增壓風(fēng)機電耗降低52159 kWh,合計77543 kWh,輔助電耗降低0.5%。
(3)改造后,取消風(fēng)機冷卻水,風(fēng)機軸承高溫度為55C,滿足設(shè)計要求。通過排除冷卻水,每年可節(jié)約約5萬噸水。
(4)通過引風(fēng)機性能試驗報告和實際運行,引風(fēng)機改造能滿足運行要求,節(jié)電效果明顯。